當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)控制產(chǎn)品 > 自動化控制 > 數(shù)字式溫控器
發(fā)布日期:2022-04-17 點擊率:63
摘要 本文主要論述了在900 六輥可逆冷軋機計算機控制系統(tǒng)中,設(shè)計減速曲線控制可逆冷軋機的自動精確停車,介紹了此方法的硬件配置和基本控制原理,可供同類型生產(chǎn)線借鑒參考。 理論基礎(chǔ)及實現(xiàn)過程
前言
本課題為河北省自然科學(xué)基金(602073)資助項目,現(xiàn)以北京鋼鐵研究總院安泰科技股份有限公司天津北方900 MS六輥可逆冷軋機控制系統(tǒng)為例介紹自動停車的控制方法的設(shè)計及實現(xiàn)過程。
該軋機原停車控制完全由人工控制,不僅工人勞動強度高,而且由于現(xiàn)場照明條件及操作人員技術(shù)水平的限制,經(jīng)常造成軋機在高速運行或軋制薄規(guī)格產(chǎn)品時停車不準(zhǔn),影響生產(chǎn)正常進(jìn)行,如果減速停車過早,會使整個軋制時間延長,影響軋機產(chǎn)量;如果減速停車過晚,會使厚帶咬入軋輥,造成斷帶,且導(dǎo)致設(shè)備損壞,因此迫切需要一種行之有效的解決方案。
經(jīng)過不斷的研究和實驗,我們根據(jù)實際經(jīng)驗?zāi)M了一條停車曲線,在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照這條曲線控制軋線速度,逐漸減速到最后停車,并取得了很好的應(yīng)用效果,下面將詳細(xì)介紹這一方法的實現(xiàn)過程。
控制系統(tǒng)的硬件組成
MS六輥可逆式冷軋機是一種新型的板帶軋機,其特點為中間輥可軸向移動,具有板形好,精度高等優(yōu)點,該軋機的主要設(shè)備組成:主軋機、左卷取機、右卷取機、矯直機、開卷機、普通液壓站、工藝潤滑站和AGC站等。主要生產(chǎn)850mm寬、0.2-1.0mm厚的冷軋薄板帶,精度可達(dá)1.5%,最高軋制速度為8m/s,并設(shè)計大小張力的切換功能,軋制厚帶時,采用大張力檔,低速軋制(最高速6m/s);當(dāng)軋制薄帶時,采用小張力檔,高速軋制。
本套軋機自動化系統(tǒng)一級主站選用了Siemens公司的s7-300,一級從站包括2個Siemens公司的從站ET-200、4臺意大利ASIRobicon公司生產(chǎn)的全數(shù)字可逆直流傳動裝置SPDM;主、從站之間通過Profibus-DP現(xiàn)場總線通訊;二級上位機是由1臺研華工業(yè)控制計算機組成。安裝了組態(tài)軟件InTouch 8.0,人機界面(HMI)通過Siemens公司的5613卡與PLC主站進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,用來完成軋機參數(shù)的顯示和軋制工藝的設(shè)定,主要畫面包括操作員界面、軋制規(guī)程、軋線模擬圖、自診斷和報警、實際參數(shù)值顯示等等。系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)原理如圖1所示:
圖1
1 理論基礎(chǔ)
本停車曲線所依據(jù)的理論基礎(chǔ)是物理學(xué)上關(guān)于速度和加速度的之間換算關(guān)系的公式:vt2-v02=2as。
其中,vt為軋線減速前的最高線速度,v0為減速后的線速度,由于本系統(tǒng)設(shè)計的目的是為了停車,因此最后減速到零。公式演變?yōu)椋簐t2=2as。
把上述公式,融合到要研究的問題中,可以發(fā)現(xiàn)s為減速停車過程中剩余鋼帶的長度,對于每個道次,它都是一個不斷減小,最后到零的值; a為曲線的加速度,可以依據(jù)軋機的最高速度及工藝要求設(shè)定a為合適的值,做到平滑地減速; 也是一個在停車過程中逐漸減小到零的值。如果測量出s,就可以求出對應(yīng)的vt,這樣就可以繪制出一條停車曲線。編寫程序可根據(jù)每時刻的s求出對應(yīng)時刻的vt,送到主軋機的速度給定上。下文將介紹 的具體測量方法。
2 帶鋼長度的測量
為了達(dá)到控制要求,本系統(tǒng)專門設(shè)計了圈數(shù)計來測量s,具體實現(xiàn)方法如下:增加兩個光電編碼器,分別安裝在左右卷取電機上,將編碼器的輸出信號輸入到高速計數(shù)器模板,考慮到減速機的減速比后,就可正確計算出每道次卷取電機的旋轉(zhuǎn)圈數(shù)。由于計圈對光電編碼器要求精度不太高,本系統(tǒng)選用德國圖爾克公司生產(chǎn)的每圈為500脈沖的增量式編碼器,選用Siemens公司型號為:6ES7 350-2AH00-0AE0的高速計數(shù)模板采集脈沖。
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV