發(fā)布日期:2022-07-15 點擊率:49
案例1:大電流導(dǎo)致器件金屬融化
某產(chǎn)品在用戶現(xiàn)場頻頻出現(xiàn)損壞,經(jīng)過對返修單板進行分析,發(fā)現(xiàn)大部分返修單板均是某接口器件失效,對器件進行解剖后,在金相顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)器件是由于EOS導(dǎo)致內(nèi)部鋁線融化,導(dǎo)致器件失效,該EOS能量較大。進一步分析和該鋁條相連的管腳電路應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)電路設(shè)計應(yīng)用不當,沒有采用保護電路,在用戶現(xiàn)場帶電插拔產(chǎn)生的電浪涌導(dǎo)致該器件失效。通過模擬試驗再現(xiàn)了失效現(xiàn)象。
解決方法:在用戶手冊中強調(diào)該產(chǎn)品不支持帶電插拔。
預(yù)防措施:在今后的設(shè)計中,考慮用戶的使用習(xí)慣,增加防護電路設(shè)計,對產(chǎn)品進行熱插拔設(shè)計。
案例2:金絲疲勞斷裂
某產(chǎn)品在用戶現(xiàn)場使用半年以后,返修率驚人,達到30%,對產(chǎn)品進行分析,對主要失效器件進行失效分析,在掃描電鏡下發(fā)現(xiàn)金屬絲疲勞斷裂導(dǎo)致器件失效。進一步的原因分析,發(fā)現(xiàn)是該產(chǎn)品的生產(chǎn)加工控制出現(xiàn)了問題,對潮濕敏感器件的管理沒有按照J-STD-033A 標準進行,導(dǎo)致受潮器件沒有按照規(guī)定時間進行高溫烘烤,在過回流焊時出現(xiàn)“爆米花”效應(yīng),對器件造成了損傷,降低了可靠性,導(dǎo)致在用戶現(xiàn)場器件失效。
解決措施:對用戶現(xiàn)場的所有有問題的批次產(chǎn)品進行召回。
預(yù)防措施:在生產(chǎn)加工過程中嚴格進行MSD的管理和控制。
案例3:電遷移導(dǎo)致器件長期可靠性下降
某產(chǎn)品在用戶現(xiàn)場使用3年以后,返修率開始出現(xiàn)明顯異常,進行失效分析發(fā)現(xiàn),主要是某功率器件內(nèi)部電遷移引起。該問題屬于器件廠家的設(shè)計和制造缺陷。
解決措施:和廠家聯(lián)系,確定有問題的批次,更換有問題批次的器件。
預(yù)防措施:對器件可靠性認證體系重新進行設(shè)計,減少廠家批次性問題的發(fā)生。
下面簡單談?wù)勗陂_發(fā)過程中的一些建議:
要想設(shè)計質(zhì)量可靠性達到要求的產(chǎn)品,主要有以下幾個步驟:
作者:單承建先生
總經(jīng)理
深圳市易瑞來科技開發(fā)有限公司